產品:出口軟罐頭
背景:
軟罐頭起源於20世紀50年代中期,我國於1979年開始進行研究,到目前為止,已完全實現了設備、包裝材料國產化。已開發的產品係列有肉禽類、蔬菜類、水產類、米飯類四大產品係列,120多duo個ge品pin種zhong,特te別bie是shi軟ruan罐guan頭tou中zhong炒chao菜cai係xi列lie,實shi現xian了le中zhong式shi美mei味wei菜cai肴yao工gong業ye化hua生sheng產chan。蒸zheng煮zhu袋dai軟ruan罐guan頭tou食shi品pin通tong常chang是shi將jiang加jia工gong原yuan料liao裝zhuang入ru兩liang層ceng或huo三san層ceng複fu合he袋dai內nei,經jing密mi封feng、高溫高壓短時間殺菌製成的食品。蒸煮袋軟罐頭同玻璃瓶、馬口鐵罐頭相比更具有優勢,在常溫下保存良好,產品一般在一年內不失掉商品價值。其色、香、味、組(zu)織(zhi)形(xing)態(tai)及(ji)營(ying)養(yang)價(jia)值(zhi)都(dou)優(you)於(yu)硬(ying)罐(guan)頭(tou)。而(er)且(qie)包(bao)裝(zhuang)輕(qing)巧(qiao),攜(xie)帶(dai)方(fang)便(bian),開(kai)啟(qi)容(rong)易(yi),食(shi)用(yong)方(fang)便(bian)。另(ling)外(wai),生(sheng)產(chan)時(shi)也(ye)節(jie)約(yue)能(neng)源(yuan),占(zhan)庫(ku)房(fang)麵(mian)積(ji)小(xiao),包(bao)裝(zhuang)材(cai)料(liao)也(ye)便(bian)於(yu)專(zhuan)門(men)廠(chang)家(jia)生(sheng)產(chan),運(yun)輸(shu)方(fang)便(bian)。
benanlishejideqiyeweimourouleiguantoushipinshengchanqiye,gangchenglibujiu,yongyouyitiaoshengchanxian,diertiaoshengchanxianzhengzaijianshezhong。diyitiaoshengchanxiandeshajunfuweishuijinshi,zhengzaijianshedediertiaoshengchanxiandeshajunfuweicepenshide,chandiweizhejiangshengningboshi。gongsishebeijishushuipingzaiguoneishuyuzhongdang。chanpinbaozhuangwei4層加厚的鋁箔袋,目前在國內本行業中應用不多,產品不加任何防腐劑,保質期為2年。筆者負責生產現場及成品的質量保證工作。
本案例涉及的產品軟罐頭的工藝流程為:
原料→解凍→切丁→煮製→通過金屬探測器→灌封→殺菌→噴碼→裝中轉箱→中轉庫暫存→(七天後裝紙箱入成品庫)分類碼垛存放→待發貨
質量事件:
某夜班殺菌工接班後對灌封好的產品進行殺菌,鍋次為012,該產品出鍋後自封口部位全部暴袋。
調查分析:
這種事故在食品單位屬於嚴重的質量事故,相關人員立即集中起來進行調查,經分析,暫時將問題鎖定在以下方麵:
1.因為是自封口部位全部暴袋,所以首先懷疑012鍋次產品的封口可能有問題,於是去灌封工序取來《裝袋及封袋檢查記錄表》,查閱影響產品封口的相關指標,包括壓力測試、熱封強度測試、跌落試驗,結果發現沒有不合格的情況,並且檢測數值很穩定。考慮到隻是012鍋次暴袋,其他鍋次並未出現類似的情況,所以明顯不是封口的問題,那麼排除此原因,問題很可能出現在殺菌工序上。
2.立即查閱012鍋次的《殺菌操作記錄表》及F值自動打印記錄,發現012鍋次的殺菌應用的是B殺菌釜,而B殺菌釜是本公司為增加生產線而新購進的設備,剛剛安裝調試好,由於整條B線的其他配套設備還未完全到位,所以B殺菌釜還未正式用於產品的殺菌。如果是新進的殺菌釜有問題,那麼情況更嚴重了。
3.繼續深入分析,發現之所以應用B殺sha菌jun釜fu進jin行xing殺sha菌jun,是shi因yin為wei此ci批pi訂ding單dan交jiao貨huo時shi間jian緊jin迫po,每mei天tian必bi須xu加jia大da生sheng產chan量liang才cai能neng按an時shi交jiao貨huo,當dang天tian的de生sheng產chan任ren務wu安an排pai,已yi超chao出chu現xian有you生sheng產chan線xian的de生sheng產chan量liang,當dang夜ye班ban殺sha菌jun操cao作zuo工gong接jie班ban時shi發fa現xian,鍋guo次ci為wei012的產品按照公司文件要求,已到時間該進行殺菌了(本公司《HACCP計劃》規定,從灌封到殺菌的時間不能超過1小時,是CCP點),而當時的A殺菌釜正在對011鍋次的產品進行殺菌,離出鍋大約還有20分鍾,如果等A殺菌釜空閑下來,012鍋次的產品肯定會偏離CCP點,於是當班殺菌操作工立即請示當班的生產助理應如何操作。當班生產助理經過仔細考慮之後決定:為了保證CCP點不偏離,012鍋次的產品必須立刻進殺菌釜,那麼隻能使用剛剛調試好的B殺菌釜。操作指令下達到當班殺菌操作工,此指令立即被執行。
4.在殺菌操作工對012鍋次的產品進行殺菌過程中,出現保溫時間不足的問題,需要延時保溫,而當班殺菌操作工對新調試好的B殺菌釜的操作尚不熟練,在啟動殺菌釜開始殺菌時,自動延時的程序沒有開啟,所以當出現012鍋(guo)次(ci)的(de)產(chan)品(pin)保(bao)溫(wen)時(shi)間(jian)不(bu)足(zu),需(xu)要(yao)延(yan)時(shi)保(bao)溫(wen)時(shi),操(cao)作(zuo)工(gong)隻(zhi)能(neng)采(cai)取(qu)手(shou)動(dong)延(yan)時(shi),而(er)在(zai)手(shou)動(dong)延(yan)時(shi)操(cao)作(zuo)過(guo)程(cheng)中(zhong),由(you)於(yu)殺(sha)菌(jun)工(gong)未(wei)精(jing)確(que)控(kong)製(zhi)好(hao)保(bao)溫(wen)時(shi)間(jian),導(dao)致(zhi)保(bao)溫(wen)時(shi)間(jian)超(chao)出(chu)殺(sha)菌(jun)工(gong)藝(yi)規(gui)定(ding)的(de)保(bao)溫(wen)時(shi)間(jian),而(er)使(shi)品(pin)溫(wen)達(da)到(dao)123.6℃,遠超過原來控製的121℃,當反壓冷卻的瞬間,原殺菌公式設定的0.22MP的反壓壓力隻能平衡121℃下產生的蒸汽壓,而無法平衡123.6℃下包裝袋內壓,從而導致012鍋次的產品在出鍋時全部暴袋。
整改措施:
1.將殺菌後暴袋的產品全部丟棄。
2.暫停B殺菌釜的使用,並令設備部抓緊時間安排培訓,使殺菌操作工盡快掌握並熟悉其操作方法,經考核合格後方能上崗。對於B線其他的設備,全部安裝好之後,由設備部負責對相關操作人員進行培訓,並考核通過後才允許上崗,之後B線才正式投產,以避免由於操作不熟練而導致的質量事故。
3.加強日常質量體係的維護,做好訂單評審工作,盡量保證生產與銷售協調統一,不要超負荷生產,以避免再次發生類似事件。
4.重新製定培訓計劃,加強員工培訓工作,同時在《人力資源及培訓控製程序》中明確規定“沒有熟練掌握操作要領的員工,堅決不能獨自操作機器設備”。
5.更改《HACCP計劃》。由於本公司是新建設的食品廠,第一條生產線的各工序之間的生產能力不協調,造成本公司對“從灌封到殺菌的時間不能超過1小時”這個CCP點的控製上,經常出現問題,特別是本次質量事故的發生,更加暴露出公司現行狀況與質量體係之間不協調的狀況。所以經HACCP小組多次會議討論決定,應用更嚴格的殺菌公式來保證產品的安全性,而並不嚴格控製從灌封到殺菌的時間,並刪除這個CCP點,僅作為普通控製點加以控製,灌封到殺菌的時間盡量接近1個小時並保證不超過2個小時,同時,重新製定殺菌公式,以適合更改後的《HACCP計劃》,保證成品的安全性。對於CCP點的更改,其過程如下:
a. 重新製定殺菌公式(以250g咖喱牛肉為例)
具體情況見表1。
表1 重新製定殺菌公式
b. 配合新殺菌公式的產品安全性試驗
將殺菌後的產品分別進行菌落總數、大腸菌群、大腸杆菌、金黃的葡萄球菌、沙門氏菌、致賀氏菌、肉毒芽孢杆菌、商業無菌的試驗,結果均為陰性,證明產品是安全的。
通過改變殺菌工藝,再次進行危害分析時,通過判斷樹得出結論,“從灌封到殺菌的時間不能超過1小時”不是CCP點,因為其危害可以在後續步驟即殺菌工序消除。
6.經驗證,上述糾正措施有效,沒再發生產品暴袋及其他不合格的情況。
工作體會:
1.製定企業內部的質量體係文件,一定要因地製宜,符合企業的客觀情況;質量體係文件是持續改進的,逐步完善、逐步改進,沒有一成不變的企業,同樣沒有一成不變的體係文件。
2.企業生產量力而行,不能急於求成,否則事倍功半。
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