背景:
由於瘋牛病、禽(qin)流(liu)感(gan)引(yin)起(qi)的(de)恐(kong)慌(huang),水(shui)產(chan)品(pin)成(cheng)了(le)國(guo)外(wai)消(xiao)費(fei)者(zhe)相(xiang)對(dui)安(an)全(quan)的(de)食(shi)品(pin)選(xuan)擇(ze)。近(jin)年(nian)來(lai),蝦(xia)類(lei)產(chan)品(pin)的(de)出(chu)口(kou)量(liang)在(zai)水(shui)產(chan)品(pin)中(zhong)位(wei)居(ju)第(di)一(yi)。蝦(xia)類(lei)產(chan)品(pin)的(de)出(chu)口(kou),最(zui)初(chu)是(shi)以(yi)塊(kuai)凍(dong)開(kai)始(shi)的(de),隨(sui)著(zhe)生(sheng)產(chan)技(ji)術(shu)的(de)發(fa)展(zhan),越(yue)來(lai)越(yue)多(duo)的(de)深(shen)加(jia)工(gong)的(de)蝦(xia)類(lei)產(chan)品(pin)出(chu)現(xian),2001年開始的蒸煮熟蝦就是其中之一。
本案例中出現的質量問題與沙門氏菌(英文名:Salmonella spp.)有關,沙門氏菌屬是嗜溫性細菌,在中等溫度,中性pH,低鹽和高水活度條件下生長最佳。生長最低水活度為0.94,兼(jian)性(xing)厭(yan)氧(yang),對(dui)中(zhong)等(deng)加(jia)熱(re)敏(min)感(gan)。同(tong)樣(yang),該(gai)菌(jun)屬(shu)能(neng)適(shi)應(ying)酸(suan)性(xing)環(huan)境(jing)。保(bao)持(chi)良(liang)好(hao)個(ge)人(ren)衛(wei)生(sheng),控(kong)製(zhi)好(hao)時(shi)間(jian)和(he)溫(wen)度(du)一(yi)般(ban)都(dou)能(neng)充(chong)分(fen)防(fang)止(zhi)沙(sha)門(men)氏(shi)菌(jun)病(bing)的(de)發(fa)生(sheng)。
沙門氏菌胃腸炎,潛伏期一般6-72小時,主要症狀為惡心、嘔吐、腹絞痛、腹瀉、發熱寒顫頭痛。病程一般1-2天或更長。感染劑量為15-20個菌,死亡率達1-4%。最易感群體是年幼兒童、虛弱者、年長老人、免疫缺陷者等。汙染源主要是人和家畜的糞便,沙門氏菌常存在於動物中,特別是禽類和豬。在許多環境中也有存在,從水、土壤、昆蟲中,從工廠和廚房設施的表麵和動物糞便中已發現該類細菌。它們可以存在於多類食品中,包括生肉、禽、奶製品、蛋、魚、蝦、田雞腿、酵母、椰子、醬油、沙拉調料、蛋糕粉、奶油夾心甜點、頂端配料、幹明膠、花生露、橙汁、可可和巧克力等等食品中。各國對即食產品(Ready-to-eat)均要求沙門氏菌不得檢出。
本案例涉及的產品是單凍蒸煮熟蝦,其加工流程為:
原料驗收→清洗→粗加工→清洗→加配料→清洗→蒸煮→預冷→速凍→鍍冰衣→內包裝→金屬探測→外包裝→入庫貯存
質量事件:
公司在一次例行產品檢查時,在速凍熟蝦成品中檢出沙門氏菌,不符合公司對速凍熟蝦的微生物標準要求(標準要求不得檢出)。
調查分析:
依據出現的不合格情況,公司從以下幾個方麵進行了詳細的分析與調查:
1.原料在進貨時是否過度汙染,導致蒸煮時殺菌不徹底
通(tong)過(guo)調(tiao)查(zha),得(de)知(zhi)被(bei)檢(jian)出(chu)沙(sha)門(men)氏(shi)菌(jun)的(de)產(chan)品(pin)所(suo)用(yong)原(yuan)料(liao)與(yu)近(jin)期(qi)生(sheng)產(chan)的(de)合(he)格(ge)批(pi)次(ci)產(chan)品(pin)的(de)原(yuan)料(liao)來(lai)源(yuan)是(shi)一(yi)致(zhi),查(zha)看(kan)原(yuan)料(liao)驗(yan)收(shou)記(ji)錄(lu)及(ji)微(wei)生(sheng)物(wu)檢(jian)驗(yan)記(ji)錄(lu),原(yuan)料(liao)的(de)溫(wen)度(du)為(wei)2.2-3.5℃(蒸煮前的加工記錄顯示蝦體的溫度始終保持在10℃以下),微生物檢驗記錄也顯示產品合格,沙門氏菌未檢出。
由此排除了原料不合格的懷疑,推斷加工過程中產品被二次汙染了,調查的方向轉向加工過程的控製。
2.對蒸煮過程的調查
從流程上可以看出,蒸煮是一個殺菌的過程,也是產品加工過程中的關鍵控製點(CCP),如果此過程控製出現偏差,會導致殺菌不徹底,從而出現產品中檢出致病菌的可能。
依據產品標識,查出生產這一批次產品時的生產日期,依據生產日期檢查當日的蒸煮記錄,當天生產的是同規格的產品,蒸汽溫度、蒸汽壓力和蒸煮時間均保持正常,均未偏離關鍵限值,殺菌工藝是按照6D要求來設計的。蒸煮是采用水煮的方式,所以蒸煮的溫度分布較均勻。這一過程應該可以達到殺菌要求,排除CCP控製偏離原因,則推斷原因可能來源於殺菌後二次汙染。
3.殺菌後二次汙染的調查
殺菌後與產品接觸最直接的就是冷卻水,蒸煮後采用三級自動冷卻槽來進行冷卻,第一級為循環常溫水(20-40℃),第二、三級均為冰水混合物,冰由人工加入,並保持溫度在0~4℃。單體快速凍結後自動鍍冰衣,包裹的冰衣為0~4℃,內包裝采用人工包裝。對同批的內包裝材料進行抽樣檢驗,並無異常。
化驗室分不同時間對加工過程中的冷卻水進行了多次抽樣檢測,在抽取20個樣中有4個樣檢出糞大腸菌群,顯示冷卻水已受到意外汙染。通過對現場衛生的密切觀察,發現有部分員工未遵守衛生標準操作程序(車間管理員解釋說人手太緊張),並且車間內發現有極少數蒼蠅出現。由此推斷:可能是員工或環境引起對冷卻水的汙染,導致充分殺菌後的產品被二次汙染。
檢測結果的再次驗證:
將(jiang)檢(jian)出(chu)沙(sha)門(men)氏(shi)菌(jun)的(de)產(chan)品(pin)一(yi)分(fen)為(wei)三(san),一(yi)份(fen)送(song)官(guan)方(fang)的(de)認(ren)可(ke)實(shi)驗(yan)室(shi)進(jin)行(xing)檢(jian)驗(yan),一(yi)份(fen)複(fu)檢(jian),另(ling)外(wai)一(yi)份(fen)作(zuo)上(shang)明(ming)顯(xian)標(biao)識(shi)封(feng)存(cun),最(zui)後(hou)得(de)到(dao)的(de)二(er)兩(liang)份(fen)化(hua)驗(yan)報(bao)告(gao)均(jun)為(wei)檢(jian)出(chu)沙(sha)門(men)氏(shi)菌(jun),證(zheng)明(ming)公(gong)司(si)化(hua)驗(yan)的(de)結(jie)果(guo)是(shi)正(zheng)確(que)的(de)。
整改措施:
1.jiaqiangduiyuangongdepeixun,bingjiadaweishengcaozuodejianzhalidu。youpinzhiguanlirenyuanheshengchanguanlirenyuanyaoyiqijiandujianzhayuangongderichangweishengcaozuo,zuodaoyuchanpindemeiyigejiechumiandouyaoanzhaoweishengbiaozhuncaozuochengxuyaoqiujinxingcaozuo,fangzhichuxianwucaozuohuobucaozuoxianxiangfasheng,baozhengchanpinjiechumianweishengfuheguidingyaoqiu;
2.要求生產部調配適當人手,以緩解由於人手緊張而導致衛生局部失控,保持現場衛生整潔有序,確保產品不被汙染;
3.加(jia)強(qiang)對(dui)害(hai)蟲(chong)的(de)控(kong)製(zhi),嚴(yan)格(ge)按(an)照(zhao)公(gong)司(si)衛(wei)生(sheng)標(biao)準(zhun)操(cao)作(zuo)程(cheng)序(xu)的(de)要(yao)求(qiu)進(jin)行(xing)害(hai)蟲(chong)控(kong)製(zhi),檢(jian)查(zha)生(sheng)產(chan)車(che)間(jian)害(hai)蟲(chong)防(fang)護(hu)設(she)施(shi),將(jiang)已(yi)損(sun)壞(huai)或(huo)使(shi)用(yong)效(xiao)果(guo)不(bu)明(ming)顯(xian)的(de)設(she)施(shi)進(jin)行(xing)整(zheng)改(gai),對(dui)生(sheng)產(chan)廠(chang)區(qu)以(yi)外(wai)的(de)害(hai)蟲(chong)控(kong)製(zhi)要(yao)到(dao)位(wei),切(qie)實(shi)減(jian)少(shao)並(bing)杜(du)絕(jue)害(hai)蟲(chong)進(jin)入(ru)生(sheng)產(chan)車(che)間(jian)的(de)可(ke)能(neng)。
在采取措施後的連續半年中,產品中均未檢出沙門氏菌。
工作體會:
1.由於現場是動態的,準確的知道當時沙門氏菌的汙染源頭是有一定困難的,品質部門應當分析原因,抓住重點;
2.對生產部門的一些人手緊張的解釋不能聽之任之,要講清楚質量與產量的關係,讓對方接受質量第一的觀點;
3.對需要采取的措施要求要嚴格執行,並持續保持,否則將前功盡棄。
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