調味汁生產企業運用HACCP 原理進一步降低產品風險的實踐
■ 李瑞 珠海出入境檢驗檢疫局
摘 要: 某調味汁生產企業主要生產豚骨拉麵汁、魚生調味汁等液體調味品並已通過HACCP 認證。某日對留樣產品檢查時發現, 1 箱中有3 支(zhi)魚(yu)生(sheng)調(tiao)味(wei)汁(zhi)出(chu)現(xian)變(bian)質(zhi)。經(jing)企(qi)業(ye)分(fen)析(xi)認(ren)為(wei),可(ke)能(neng)是(shi)生(sheng)產(chan)過(guo)程(cheng)中(zhong)存(cun)在(zai)未(wei)被(bei)識(shi)別(bie)的(de)關(guan)鍵(jian)控(kong)製(zhi)點(dian),需(xu)要(yao)重(zhong)新(xin)進(jin)行(xing)危(wei)害(hai)分(fen)析(xi),並(bing)確(que)定(ding)關(guan)鍵(jian)控(kong)製(zhi)點(dian)及(ji)關(guan)鍵(jian)限(xian)值(zhi)。本文通過一係列的分析及對比試驗,最終確定未被識別的關鍵控製點和關鍵限值,從而進一步降低產品風險、保障產品質量。
關鍵詞:調味汁 HACCP 異常 危害分析 關鍵控製點 關鍵限值 試驗
液體調味汁一般由原材料蒸煮、濃縮、配製而成,滋味濃鬱,用來醃製菜肴、調配湯汁等,深受消費者喜愛。該企業主要生產拉麵汁、烤雞汁、泡菜醬、魚生調味汁等產品,除內銷外還出口到歐洲、日本、台灣等地區,對品質要求較高,因此需要在生產及包裝過程中運用HACCP 原理對可能存在的危害(包括生物、物理、化學等方麵) 進行分析並有效控製,變事後檢驗為事前預防, 保證產品質量。
1 工藝流程介紹
以魚生調味汁為例,生產工藝流程如圖1(標注OPRP 及CCP 點)。


流程中,將“配置添加物”及“過濾”兩個環節設置為OPRP 點,“滅菌”設置為CCP 點。通過對OPRP 和CCP 點的控製,在一段時間的試運行中證明,這種設計是合理的。
2 異常及分析
在對留樣產品進行檢查時發現,大約一年前留樣的產品中,有一箱魚生調味汁內有3 支出現腐敗變質,同批次其他產品正 常。發現異常以後,企業從以下幾方麵對該不合格的產品進行分析:
2.1 滅菌溫度
查當時滅菌溫度記錄表,記錄表顯示時間及溫度正常(溫度表在有效期內,檢定正常),且前後日產品均未出現變質投訴, 因此可排除滅菌環節因素。
2.2 灌裝
生產前更換過濾網,產品從滅菌鍋出來後,經過濾網過濾後進入灌裝房,再經水龍頭進行手工灌裝。由於產品是一次性配料滅菌、一次性灌裝,完成後即衝洗管道完成生產,下次生產前再衝洗管道後開始,因此問題可能出在以下兩個方麵: 由於熱水滅菌及初始產品排出量不夠,造成前幾支產品混水、混微生物,容易變質(該產品不含防腐劑,若混水則比較容易孳生微生物);生產過程中操作不當,混入細菌。綜合灌裝房衛生控製情況,以及不合格為連續出現而非點狀出現, 第一種的可能性最大。
2.3 抽樣
檢jian查zha過guo程cheng中zhong發fa現xian,企qi業ye對dui產chan品pin進jin行xing抽chou樣yang檢jian測ce時shi,采cai用yong的de是shi生sheng產chan過guo程cheng隨sui機ji抽chou樣yang而er不bu是shi全quan程cheng抽chou樣yang的de原yuan則ze。但dan是shi根gen據ju對dui灌guan裝zhuang過guo程cheng的de風feng險xian分fen析xi,由you於yu灌guan裝zhuang相xiang對dui密mi封feng且qie連lian續xu,風feng險xian最zui大da的de階jie段duan是shi在zai初chu始shi階jie段duan,應ying該gai取qu灌guan裝zhuang開kai始shi的de首shou隻zhi樣yang和he過guo程cheng中zhong的de隨sui機ji樣yang進jin行xing理li化hua及ji微wei生sheng物wu檢jian測ce, 而非僅抽取隨機樣。
綜上,企業決定對過濾灌裝過程重新進行危害分析。
3 危害分析並調整關鍵控製點
查閱危害分析表,對過濾和灌裝環節的危害分析見表1。
表1

針對本次異常,技術人員認為,3 支變質產品的出現,與過濾、灌裝環節有很大關係。分析認為:前一日生產結束後更換過濾網,前後未對其進行嚴格消毒,導致微生物滋長,致使第二日生產前的常規滅菌不能達到預期效果;youyushengchanqianchongxiguandaohouneiyoucanyushuifen,guanzhuangkaishishihunshuichanpinpaichuliangbuzu,zaochengqianjizhichanpinhunrushuifen,shentouyajiangdi,weiweishengwuzishengchuangzaotiaojian,zuihouchanshengbianzhi。jiyucifenxi,tiaozhengweihaifenxibiaojianbiao2。
表2

調整後的管道過濾仍為OPRP(操作性前提條件),但在原來基礎上增加生物危害,並針對該生物危害增加更換過濾網後的消毒滅菌控製措施;增加灌裝環節為CCP 點,確保正式灌裝產品不會混有管道水分。
4 關鍵控製點的控製和糾正措施
結合目前生產經驗,經與資深生產工和班組長討論確定, 決定在原HACCP 計劃表的基礎上進行調整,更新過後的HACCP 計劃表見表3。
表3HACCP計劃表


上表中,灰色字體部分(CCP2 手工灌裝的“控製方法/ 關鍵限值”一欄)“灌裝初始時排出一定量產品後再正式灌裝” 一點中,尚未確定排出數量。因此,需通過對比試驗,確定關鍵限值。
5 關鍵限值的確定
通常理化檢測項目包含濃度、PH、粘度、鹽分,此次實驗繼續沿用這4 項作為對比參數。試驗方法為: 產品經循環冷卻完畢後,從取樣口取出200ml 產品;從灌裝口用標準不鏽鋼桶盛接排混水產品,分別在半桶(約5kg)、一桶(約10kg)時(以刻度線標定)各取200mL 樣品,之後正式灌裝。實驗結果見表4。
表4


從實驗結果可以清晰看到,當排出半桶時,仍能看出產品仍略有混水;當排出一桶時,指標已與正常產品重合,可以確定, 排出一桶產品能夠確保產品合格。
由此引出另外一個問題:混水產品如何處理。如果直接廢棄,必然造成企業成本增加,因此,應考慮在不影響產品質量的情況下盡量回收利用。企業提出設想:當(dang)天(tian)的(de)混(hun)水(shui)產(chan)品(pin)通(tong)過(guo)合(he)理(li)的(de)保(bao)存(cun)方(fang)法(fa),使(shi)其(qi)質(zhi)量(liang)不(bu)發(fa)生(sheng)變(bian)化(hua),在(zai)下(xia)一(yi)次(ci)生(sheng)產(chan)時(shi),與(yu)下(xia)批(pi)產(chan)品(pin)一(yi)起(qi)加(jia)入(ru)滅(mie)菌(jun)鍋(guo)中(zhong)進(jin)行(xing)混(hun)合(he)滅(mie)菌(jun)處(chu)理(li)。根(gen)據(ju)企(qi)業(ye)現(xian)有(you)條(tiao)件(jian),設(she)定(ding)操(cao)作(zuo)條(tiao)件(jian)如(ru)下(xia):在盛接產品前將不鏽鋼桶清洗幹淨並用95℃以上的開水充分燙洗,瀝幹水分,然後定量盛裝半桶混水產品。蓋好蓋子,冷卻後放入4℃冷庫中冷藏保存。無菌條件下(以免抽樣過程帶入微生物影響後續檢測結果)分別檢測放入冷庫前、1 天、3 天……16 天每天的指定微生物數量。實驗結果見表5。
表5

從實驗結果可以看出,一周以內的產品風險較低,從第9 天開始微生物滋長明顯,因此將回收條件定為4℃冷藏一周內使用;如果該品種一周內沒有生產,則產品報廢不再使用。
6 總結
采用上述方法重新確定關鍵控製點和關鍵限值,建立控製及糾偏措施並記錄後,企業對產品密切觀察(驗證)一段時間, 未發現異常情況。該企業運用HACCP 體係,解決了生產隱患, 將風險扼殺在萌芽狀態,保障產品質量。
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